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“创新”是企业生存与发展的根本之道,如何解决矿井安全生产的瓶颈问题,取得竞争优势。一直以来,董东煤业公司以“提升企业竞争力”为核心目标,千方百计推动全员创新、高端创新,精打细算当好“巧匠”,努力创造一批有价值、有意义、有作用的创新项目。

皮带“加药”“治”出来的便利

众所周知,输煤皮带工监护的“咽喉”项目多、任务重,在巡查过程中往往需要往返于皮带沿线、给煤机、张紧硐室之间,如遇到皮带发生紧急状况,不能及时发现、及时处理,单岗作业顾此失彼。

选运队的“巧夫”们创新思维方式,在原煤皮带张紧硐室处安装张紧力下降报警装置,该装置由行程开关和声光报警器两部分组成,当原煤皮带在运行过程中遇到张紧力下降张紧滚筒配重架距离地面5cm时,就会触发行程开关,报警器随即发出声光警报,提示皮带司机及时查看并处理突发问题。

原煤皮带张紧力下降报警装置,有效减轻了职工的劳动强度,避免张紧力下降未及时发现导致的皮带打滑、跑偏、撕裂等现象发生,确保了原煤生产系统的正常运行。

图为该公司创新运用原煤皮带张紧力下降报警装置

摇臂“添衣”“穿”出来的效率

采煤机摇臂升降系统是通过PLC输出状态点控制24V电磁阀供电回路的通断,来实现摇臂自动化升降,但由于电磁阀动作频繁,且PLC输出触点功率小,可承受电流较弱,经常损坏PLC输出点,严重时可造成停机、停产现象。

针对这一现象,机电部的技术能手经多次商议研讨,通过在电控回路增加24V继电器的方式,将PLC输出点与电磁阀24V电控回路相互隔离,减少PLC输出点的通过电流,间接控制采煤机摇臂升降。同时在PLC输出点出现故障的情况下,只需针对性调整故障点的控制线路,即可恢复采煤机运行,不需要通过更换PLC就可解决采煤机故障。

“改造后的电控回路,不仅减少了采煤机PLC故障率,节约了大量的维修费用,还降低了生产误时……”采煤机司机李飞在谈起这项创新时,内心的喜悦溢于言表。

图为该公司采煤机摇臂升降系统平面图

风门“矫正”“修”出来的效益

风门是矿井通风系统中的重要构筑物,它能隔断风流,调节风量,为矿井风流按需分配为行人和运输创造条件。但常常由于巷道底鼓、巷帮收敛使得风门门框严重变形,导致开关困难、漏风量大,严重时会导致风流短路。

面对回收的变形风门,通风队技术人员计从心来,他们开动脑筋制作了一款风门门框机械“矫正”装置。该装置整体由工字钢制作而成,分为“站立式”固定装置和框中间“躺倒”的可移动平台两部分,固定装置是“日”字型窗框样式,为产生物理外力提供保障。“躺”在工字钢拼接平台上的变形门框,被推入固定装置中,随着液压千斤顶的上升,在外力反作用下,对待矫正部位进行机械“矫正”,再利用铁锤对细节部分进行调整,变形门框又可以回到工作岗位继续“工作”。

风门门框机械“矫正”装置,提高了风门门框的复用率,每年还节约了一通三防专项材料费用。目前该装置,已在井下集运联巷实施应用,收到了良好的效果。

图为该公司通风队技术状元李超超正在为风门门框矫正

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