今年以来,煤炭行业面临市场需求疲软与安全监管压力加大的双重挑战,伴随矿井过构造的艰难条件,生产经营成本随之增加。在此形势下,百良公司综采队检修班深入贯彻陕煤集团“四种经营理念”,以“孙俊峰劳模创新工作室”为平台,动员全员参与创新创效活动,从生产优化、成本控制、资源节约等多个方面入手,推动矿井降本增效工作取得实效。
该班组充分发挥劳模示范引领作用,依托“孙俊峰劳模创新工作室”平台,定期开展设备配件故障教学等专项培训,持续提升班组全员综合业务素质,逐步形成“人人争当创客、个个敢想敢干”的创新氛围。
坚持“问题就是课题”的导向,针对工作面过构造期间设备故障率高、检修效率低等痛点,组织骨干成员成立攻关小组。建立故障数据库,系统梳理过构造期间常见的设备故障类型、发生频次及诱因,形成动态更新的故障台账,为精准施策提供数据支撑;制定专项检修流程,结合构造带地质特点,细化设备检修节点,缩短故障排查时间;利用工作室实操点的备用检修设备,模拟工作面过构造时的复杂工况,组织成员进行应急检修演练,强化对突发故障的快速响应能力,进一步压缩故障处理时长。这些从实际问题中提炼出的解决方案,不仅有效破解了生产瓶颈,更激发了团队从“解决问题”向“创新创效”深化的动力。
此前,运料履带车突发故障时,按传统经验判断需整体更换驱动系统,不仅要花费5万元,还得耗费至少3天工期。关键时刻,孙俊峰通过现场实践教学,带领班组成员逐项检查油箱油量与系统压力,精准锁定故障根源为减速箱传动轴磨损导致的打滑问题,最终仅用1000元更换传动轴,便成功排除故障,既节省了成本又缩短了工期。
在解决支架护帮板滞后支护导致煤壁片帮严重的问题上,团队创新加装液压传感器,实现防护网自动弹出,有效提升了支护安全性;针对老溜子卡煤需停机3小时的难题,优化使用刮板带锯齿刃,实现边运输边碎煤的高效作业模式……
随着班组创新氛围日益浓厚,设备故障诊断时间平均缩短60%,真正实现“人人有项目、岗岗有创新”的良好局面,为生产效率提升提供了坚实保障。二季度以来,该班组累计实现创新创效12.4万元,材料费用同比下降2.7%,节约成本5.83万元,实现了经济效益与安全生产的“双赢”。