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“矿井防治水山阳项目部钻机油管漏油,要求更换,经材料员检查后发现油管接头密封垫老化,更换密封垫后钻机正常施工。”5月6日,华宇公司供应科弥晓奇在周部门例会上通报物资使用情况。

图为该公司党委副书记、经理赵清锋(右)深入机修车间对设备维修保养及回收复用情况进行调研


今年以来,该公司牢固树立“过紧日子”思想,以办实事、出实招、求实效为导向,围绕制约降本增效的主要问题,组织人员深入各项目部及施工场所进行调研,通过分析发现,施工材料和配件占工程施工总支出的42%以上。为降低施工成本,该公司修订了《物资供应管理办法》《设备物资交旧领新管理制度》等4项规章制度,加大了材料再利用和配件加工管理力度,各施工项目部更换配件、报废施工器具时,必须说明详细原因,供应科安排专人进行查验,并制定出最优解决措施,全方位堵塞管理漏洞。

建立废旧材料回收台账,详细纪录废旧物资规格、数量;拆除下来的废旧物资,经鉴定有修复价值的,由机修车间进行再加工,让废旧材料“重获新生”。通过将废旧钻头上的合金头与Ф168套管丝头进行焊接改造后,制作成新的Ф168跟管钻进钻头;修复Ф50钻杆螺纹、钻机机头、动力电机,加工废旧套管……一个个废旧物资被改造,重新走上“工作岗位”。

4月份,共加工Ф168跟管钻进钻头7个;修复利用Ф50钻杆60根;发明了车床工件自动找正器、自制孔口降尘装置,减少了施工成本8万余元。

该公司副经理张平武表示,“自开展‘稳增长降成本’工作以来,干部职工克服‘成本已到底、潜力已挖尽’的思想,将日常所需材料列入管理范围,设备操作保养更加规范,管理维护更加细致,施工成本同比下降了5.16%。”

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