煤机公司综铆车间党支部书记 综采车间主任 王奋雄
“小李,过来一下!”
“你看,这个液压阀的密封件磨损严重,要及时更换。拆卸的时候力度要均匀,千万别损伤了阀座的边缘。”
说话者一边用扳手拆卸旧密封件,一边耐心讲解。
这个既是指挥官,又是授课老师的人,正是煤机公司综铆车间党支部书记、综采车间主任王奋雄。参加工作以来,他凭着踏实认真和勇于拼搏的精神,在车间管理与生产维修中大展身手,过硬的业务素质和谦虚谨慎的工作态度,给人留下深刻的印象。
2017年,面对煤机设备维修工艺工装匮乏、检修质量不稳定的难题,刚刚担任综采车间主任的王奋雄,带头挑起技术工艺革新的重任。先后组织车间技术骨干和业务精湛职工,查阅大量资料,深入研究各类设备构造与维修原理,编制液压支架、掘进机、采煤机等维修工艺20余项,并根据运用情况,对部分检修工具、工装进行改进,维修工艺有效规范,检修质量与效率大幅提升。
该公司综采修理车间副主任杨杰说:“自优化检修工艺后,职工干活儿更得心应手,安全性也大大提高。就拿掘进机检修来说,过去检修一台掘进机需要60天,现在只需35天就能完成,效率近乎提升了一倍。”这一变化,不仅节省了时间成本,也为企业占领市场赢得了先机。
2024年3月,董矿分公司急需整修的MG300/730-WD型采煤机运抵煤机公司综采车间,这是该车间首次承接采煤机整机大修任务,压力巨大。王奋雄立即组织车间技术骨干商讨制定了一套科学详尽的大修方案,从设备拆解、零件维修,到组装、调试,他全程跟进,现场指导。然而,难题接踵而至。这台采煤机生产年限早,在井下服役时间长,零部件严重磨损,增加了维修难度。面对时间紧、任务重和技术难题的多重压力,他迅速组建技术攻关小组,针对采煤机滑靴、摇臂以及行走部等销轴孔磨损超差等难题,反复研究试验,最终决定采用机加工工艺修复。经过无数次精细打磨和调试,修复后的零部件不仅满足使用要求,性能参数甚至高于出厂技术标准。经过两个月的艰苦奋战,综采车间成功完成首台采煤机整机大修任务,采煤机不仅焕然一新,而且各项性能指标优异。设备按期交付矿方后,迅速投入生产,运行稳定,赢得了各级领导与矿方的美誉。
近两年来,王奋雄组织矿用设备大修与改造项目22次,完成液压综采支架大修与改造1500余架,编制项目技术方案、技术规格书等30余份,带头设计制作矿用设备拆解、检修、组装的专用工装26件,取得国家实用新型专利2项,多次荣获矿业公司科技类奖项。