当前时间:

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。近年来,董东煤业公司深入实施创新驱动发展战略,坚持向科技创新要效益、向科技创新要发展,主动求变、科学应变,全力激发全员创新动力,为矿井高质量发展提供强大技术保障。

设备改造让罐笼稳如泰山

稳罐装置是矿井提升系统安全可靠运行的重要保护装置,因主提升机在运转过程中长时间高负荷工作,易出现稳罐轮磨损现象。而频繁更换稳罐轮,不仅耗时费力且存在安全隐患。

如何才能提高效率、快速检修,减少安全隐患?机电队技术大拿刘哲看着更换下来的稳罐轮计上心来,“既然避免不了,那就改出来!”于是,他就地取材,将10mm的废旧钢板和可收缩三爪巧妙组合,加工成简易的内孔拔轮器,并将其固定在待修的稳罐轮上,检修时只需用扳手收紧螺帽,就可达到检修目的。

小巧的创新装置,不仅成本低廉、操作简单,还极大提升了检修效率,消除了安全隐患。

电控优化助力导料槽排煤畅通

“我们可以通过智能控制优化振动筛导料槽的电控系统。”选运队赵虎的一个“金点子”,避免了因振动筛导料槽积煤堵塞造成的生产误时。

因矿井产出原煤含水量较高、粘性大,需要人员频繁手动开启振动板,如果开启不及时,极易导致粘煤堆积堵塞导料槽。选运队的“创客”们不等不靠,根据原煤实际情况,对导料槽振动板进行升级改造,加装时间间隔装置,设置为每间隔25分钟运行15秒,有效避免了因开启不及时造成的导料槽堵塞和生产误时现象发生。该系统升级改造后,每月可直接创造经济效益9900元。

“一个‘金点子’用好了就是真金白银,能够起到意想不到的效果。”该公司生产技术部部长刘前深有感触地说。

组合式隔爆水棚省人又省钱

“别小看这套新型组合式隔爆水棚,原来移动一次需要5个人花6天时间才能完成,现在只需要3个人4天就能完成,工作效率提高了好几倍。”通风队职工王敏在介绍组合式隔爆水棚时高兴地说到。

在顺槽巷道中,每隔1000米就需要在顶板处安设10组隔爆水棚。但随着工作面的缩短,隔爆水棚移动频率明显增多,不仅要投入大量人力物力,还存在登高作业的安全风险。

为有效解决难题,通风队大拿李超超自主研制了一款组合式隔爆水棚,利用40角铁分三段与无缝钢管焊接组合,需要移动时,只需将1米水棚与3米水棚无缝焊接,再进行连接组装,便可轻松完成。新型组合式隔爆水棚的应用,切实提高了劳动效率,减少了材料成本投入,防范各类不安全因素。

分享给好友阅读: