今年以来,合阳公司紧紧围绕“八条工作主线”,持续开展技术革新和管理优化,严格落实煤质管控措施,下大力气解决制约矿井发展的瓶颈问题,不断巩固增产增效效果,确保生产效率和经济效益稳步提升。
小改小革 降本增效的“助推器”
“安装煤流导板后,不仅避免了煤流偏移造成的皮带划伤现象,还大大减轻了落煤撒煤情况,原煤运输更加高效环保。”选运队生产副队长张帅高兴地说到。
因该公司给煤机给煤量不均匀,导致501皮带煤流走向偏移,皮带在运行过程中常出现跑偏、反包等现象,存在托辊划伤带边、撒煤等隐患。选运队党支部书记李刚带领技术骨干现场调研,动态观察皮带运行情况,设计制作出固定式导流板,对偏移的煤流进行调节,有效解决了因落煤点不正造成的煤流偏移问题。
近年来,选运队坚持向技术要效益、向管理要效益,积极改进滚筒包胶、给煤机甲带维修等技术,加大修旧利废力度,提高设备复用率。今年,共维修甲带3条,滚筒包胶6台,节约费用23万余元。
源头管控 打通提质增效“神经末梢”
“当日煤质完成情况低于4500大卡、水分大于7%时,各采掘区队及机运队、选运队负责人要在次日调度会上说明原因及保障措施。”二季度以来,该公司持续加大煤质管控力度,在源头治理和过程管控上想办法、定措施。
“液压支架是保障矿井安全生产的关键设备。为了实现精准高效开采,我们严格控制工作面支架俯仰角,每班由验收员使用坡度规进行逐架测量,确保支架俯仰角控制在7°以内,歪斜角控制在5°以内,超过规定立即调整。”综采队队长刘武军说到。
持续加强顶板管理,对局部片漏段进行注浆加固,工作面割煤后及时拉超前架维护顶板,控制工作面片帮漏顶,减少矸石混入煤量影响煤质。同时,加强各转载点水雾喷淋设施管理,加大液压管路及支架检修力度,严禁冷却水排入煤流系统,确保原煤水分正常,有效控制商品煤热值。
“我们把煤质管理纳入‘红线’考核,精准实施了‘11211’煤质管控法,坚持抓源头、控沿线,构建全方位、全过程提煤质、增效益的长效机制。”该公司生产技术部部长单宏辉介绍到,5月份以来,商品煤发热量稳定在4800大卡左右,比计划提升300大卡。