当前时间:

近日,西卓煤矿的掘进迎头迎来了一场“通风革新”。此前,受复杂地质条件与传统技术局限性制约,矿井面临串联通风难题。掘进工作面产生的污风在巷道内无序流动,不仅导致作业环境风流含氧量低、粉尘浓度高,还存在较大安全隐患。

为破解这一困局,该矿迅速组建党员技术骨干专项攻关小组,集中力量解决通风难题。小组成员一边查阅海量技术资料,借鉴行业成功案例,一边结合矿井生产布局与通风系统实际,并多次深入井下开展风压实测和风量计算,进行多轮方案论证、数值模拟与现场试验。历经半个多月的时间,最终制定了“全风压局部通风技术实施方案”。该方案巧用矿井自然风压,降低对局部通风机的依赖,通过负压风筒将掘进面污风直排至回风大巷,从根本上杜绝污风串联隐患。

“全风压局部通风技术的成功应用,让矿井呼吸上了‘绿色自然风’,这不仅是技术上的突破,更为矿井安全可持续发展注入了新动力。”该矿通风区区长李莹欣喜地说到。

技术革新只是安全保障的起点,精细管理才是长治久安的基石。该矿着力构建以通风安全为重点的全链条、闭环式管理体系,在应用全风压局部通风技术的同时,保留原有局部通风机作为应急“双保险”,确保全风压风筒出现异常时,可及时切换供风系统;严格执行“逢环必挂、接头反压边”风筒管理要求,每日监测风量风向,检查风筒完好情况;精准设置甲烷传感器,并配套风电、甲烷电闭锁装置,实现瓦斯超标自动断电停风;安设粉尘、CO传感器,通过将监测电缆与动力电缆分侧悬挂,彻底规避电磁干扰,确保数据传输零误差。与此同时,针对风筒漏风、风门设施失效等4类较大风险,制定专项管控措施,明确通风区、信息中心等部门责任,对所有通风设施实施“编号管理+定期标校+实时巡查”管理机制,从风筒接头到监测终端、从迎头作业到应急处置,共同织就安全防护网。

如今,走进充填巷道掘进工作面,最直观感受是噪音大幅降低。曾经占据半幅巷道的局扇机组退居应急备用区域“待命”,取而代之的是悬挂整齐、井然有序的风筒。这一“减法”背后是实打实的“效益账”,仅局扇电费每年可节省数10万元,设备更新、安装、维护等综合成本,全年至少节约150万元。

分享给好友阅读: